在陶瓷行業生產中,主要的生產設備是濕法間歇球磨機設備,但是球磨的生產過程特別漫長,效果也特別低,耗電量大。為了能夠改變這個情況,國內外的陶瓷研究工作人員, 直在研究創新,能夠提高球磨的生產的效率和降低成本。研究人員進行了多次的實驗,在球磨額過程里發現料球水的比例和研磨介紹的性質比如:形狀大小,材料的性質,研磨體的裝載量等,直接影響著球磨的效率,還提高了球磨效率及研究指導的經驗,中鋁瓷球在球磨工藝中的應用研究各大新聞報道的很少。為了能夠適應現在的市場競爭,我們在原有的生產基礎上,將二條生產線轉產瓷質磚。由于瓷質磚坯料所含瘠性料較多,且顆粒較粗,原有以普通中鋁球作為研磨介質的球磨機生產能力顯得不足,嚴重影響生產的正常進行,為滿足生產的需要,達到增產的目的,從工藝上尋求提高球磨效率的方法顯得十分必要。
因此,采用了新型研磨介質—中鋁球進行實驗,旨在尋求介質 配與顆粒大小合適。
通過不斷加大研發力度、自主創新、推行節能技術等,公司成功實現了產品轉型升 ,目前,新產品已銷往廣東、山東、河北等國內市場,并成功進入美國、中東、俄羅斯等國家和地區的大企業,銷售客突破2億元人民幣。在 經濟不景氣的大形勢下公司業績實現了大幅增長。十八大報告提出繼續加快轉變經濟發展方式,為廣大企業指出了明確的發展道路。公司下 步也將根據市場需求,不斷加大科研投入,繼續加快新技術新產品新工藝的研發應用,提升核心競爭力,不斷做強做大。